备受全市人民关注的开封炭素项目已经建成投产。针对人民群众普遍关心的项目污染问题和工艺技术是否先进等问题,开封炭素有限公司负责同志给出“定心丸”:经过各有关方面的共同努力,开封炭素项目已经有效解决了污染问题;从技术、工艺、设备和产品性能指标试用情况等各方面分析,开封炭素项目的技术水平目前是国际一流的,试生产产品的质量全面达标,性能可靠,有广阔的市场前景。
据介绍,炭素项目自上个世纪80年代提出后,其污染问题便一直受到全市各界的关注。在传统工艺生产的条件下,其在生产中确实存在污染问题,一是焦炭粉碎过程中因封闭不严产生粉尘污染,二是在沥青粘挤环节产生有毒的黄色气体。为此,市有关方面在10年前选派技术人员赴美国参与设计时就考虑到了环保方案。该项目总投资9亿多元,其中有8000万元用于环保项目。针对粉尘污染问题,企业对生产车间进行密封并设置粉尘回收装置,从而杜绝了粉尘扩散问题的出现。针对黄色有毒气体污染问题,企业通过引进先进技术,对生产过程中排放的黄色气体进行燃烧从而实现无害化排放。在试生产中,这些环保措施是有效的,达到了设计要求。
公司的负责同志还解释说,该公司的产品(直径在550毫米以上的超高功率石墨电极及接头)是美、日、德等国对技术实行垄断的高科技产品,由于有效地解决了污染问题,不存在发达国家因污染向发展中国家转移生产线的问题。目前,只有少数几个国家能生产这类产品,因此,在开封炭素有限公司试生产之前,国内冶金企业使用的直径在550毫米以上超高功率石墨电极及接头全部依靠进口。关于技术先进性问题,一、开封炭素项目的工艺技术引进的是美国C/G公司的在线技术,从试生产过程看,美方所转让的全套技术是先进的、成熟的、可靠的。二、项目开工后,开封炭素有限公司又组织技术人员通过各种渠道监测行业最新信息,并对技术工艺进行科学调整。三、该公司各道工序的主要设备从多个国家引进,均达到目前国际炭素行业最先进的水平,设备的整体性能优于美、日等国的同行企业。四、2004年年底,项目后两道工序试生产后,第一炉产品的成品率便达到97%,此后经过系统调试,成品率很快提高到99%,目前接近100%。产品在安钢、天津大无缝钢管厂等企业试用均取得成功,产品性能受到了用户的高度评价。这些都表明,开封炭素项目在国际上仍然是一流的,产品在国际市场上具有很强的竞争能力。
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